第83章 赶赴阎良(2/2)

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关加力过程中发生故障,故障之前发动机进气道无明显的气流脉动声音。”

    虽然从目前的情况来看,这次事故跟进气道并没有什么直接关系,但规章制度如此,绝对不能放过任何一个可能存在的漏洞。

    至于涡喷14发动机的压气机设计数据,得益于之前已经完成了数字化和参数化建模,因此从盛京赶过来的时候也就一起带上了。

    所以林亭光在本次事故发生之后的临机决断接近完美,几乎完整地保留了整台出现故障的发动机,算是不幸中的万幸。

    而且还不是因为撞鸟等外部原因所导致。

    最终,01号原型机堪堪停在了早已布设好的拦阻网前面几十米的位置上。

    这是一个很大程度上靠经验的活,常浩南知道自己帮不上太多忙。

    但无论如何,这个冒险的举动让他的着陆速度下降到了安全范围之内,并且可以利用到几乎整条跑道的长度。

    这对于他,和整个606所来说无疑是一次重大的打击。

    虽然还没有对故障原因进行最终判定,但根据阎良那边的试飞指挥员判断,应当是发动机在空中出现了故障。

    草草吃过晚饭之后,动力联合攻关组便投入了对试飞数据的分析和整理之中。

    “根据目前进行的初步检查,左发动机一级压气机目视检查有13片不同程度打伤,连接调板液压作动筒摇臂与后调节板的拉杆在耳环螺栓根部断裂;发动机与进气道转接段错位;用孔探仪发现左右发动机分流环呈撕裂状态。”

    “这位是林刚军士长,我们这边经验最丰富的地勤老兵。”

    其中606所的人负责发动机部分,而601所的人负责进气道部分——

    诱导喘振发生的因素可能有很多种,但根本原因,或者说喘振的本质只有一种,就是在压气机叶片的叶背上气流出现了流动分离,而且这种分离随着压气机叶轮的高速转动发展到了整个叶栅通道。

    没错,正好是常浩南之前一直在研究的叶轮机械流动分离问题。

    所以他决定趁着动力联合攻关组的同志们寻找故障位置的时候,试试能不能把发动机的不稳定工作边界给计算出来。

    还有三更下午发

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